Postautor: tom74 » 2 lut 2016, o 23:43
Przeprogramowałem właśnie emaxa 20A opisanego jako BLHeli. Po wlutowaniu trzech przewodów podpiąłem pod ardunio nano (D2, D3, GDN) i poszło jak z płatka. Wybrałem soft pod emaxa 20A. Jest pewien, problem, a raczej był. Jeśli zaprogramuję go jako silnik quada lub główny heli, to wszystko jest ok. Natomiast jeśli wybiorę opcję silnika ogonowego, na czym mi zależało, to dziwnie się zachowuje. Silnik pracuje 0-1kowo. Silnik albo nie rusza wcale, a nawet ma momenty jakby chciał zmienić kierunek wirowania, albo szarpie strasznie na maksa. Wystarczy gaz ruszyć lekko w dół i się wyłącza. Żeby ponownie wystartował potrzebuje odłączenia od zasilania. Eksperymentowałem z różnymi ustawieniami timingów, częstotliwością PWM i nic. Pomyszkowałem w necie i okazało się, że mam tego emaxa w nowej rewizji - płytka wygląda inaczej niż w przypadku emaxa 20A w BLHeli supported SiLabs ESCs. Tak więc uznałem, że załadowane oprogramowanie jest nie zgodne z nową rewizją emaxa. Pomyślałem, że jeżeli do przeprogramowania emaxa 12A zalecają wsad od XP12A, to spróbuję wrzucić XP 20A. Próba się udała połowicznie. Regiel wsad przyjął ale po podłączeniu pod silnik w 15 sekund nagrzał się tak, że termokurczka się spociła. Podłączyłem go pod nano i ponownie wgrałem soft od emaxa 20A. Pacjent przyjął to normalnie, nawet zmiany ustawień zaakceptował, niestety po podpięciu do silnika nie wydaje żadnych dźwięków - głuchy jak pień, a silnik nie kręci.
Mam jeszcze 2 sztuki emaxa 12A ale chyba nie będę się bawił w programowanie, tylko kartą wyłączę odcięcie zasilania i tym podobne.
Ostatnio zmieniony 4 lut 2016, o 11:50 przez
tom74, łącznie zmieniany 1 raz.
moja największa pasja:
http://banici.pl/bam/Tom/Busa/BUSA_5.mp4
https://www.youtube.com/user/modificationsdrives/videos?view_as=subscriber